中国湖北省某家燃煤电厂,采用费希尔TM( FisherTM )调节阀作为电厂锅炉系统内高温高压环境中的吹灰器蒸汽调节阀。
调节阀在厂稳定运行多年,客户在某次维护期间使用第三方供应商提供的仿制备件替换阀内件(阀芯和阀座)。这些阀⻔旨在确保合理吹灰以防止灰烬积聚,从而维持高效、安全的运营。
但更换仿制备件后运行不到六个月,出现了以下问题:
阀门内部泄漏严重(高达 10 吨 / 小时)。
泄压阀超压启动,无法进行吹灰作业 。
阀门堵塞,当阀门开度低于 13% 时无法正常调节。
在大修期间检查发现,仿制的阀座已经松动,表面遭受严重侵蚀,外部金属层已剥离。这些问题造成了巨大的经济损失,包括:
蒸汽损失:50 吨 / 天
煤消耗量(当量):8 吨 / 天
每日煤炭成本:900 美元(按 112 美元 / 吨计算)
年度煤炭成本损失:270,590 美元(基于 300 个运营日 / 年)
下表总结了仿制备件和原始设备制造商(OEM)备件的区别、以及引发的故障原因和结果:
仿制备件与 OEM 备件的区别 | 故障成因 | 结果 |
仿制备件在尺寸和加工公差方面存在差异 | 安装间隙大 | 侵蚀,易形成泄漏路径,进而导致从 内部泄漏 |
不考虑热膨胀/ 收缩因素 | 阀门运行滞涩, 调节性能差 | |
仿制备件使用的材料与 OEM 备件不同 | 材料硬度和耐腐蚀性不足 | 内部组件抗腐蚀性差,易损坏, 导致从内部泄漏 |
仿制备件的表面处理方法与 OEM备件不同 |
解决方案
为应对这些挑战,发电厂决定改用费希尔™ OEM 备件,包括阀座环、阀芯和阀杆组件、维修套件、膜片、垫片及其他组件。在阀门使用费希尔 OEM 备件运行一年多后,工厂发现:
一年多来未出现内部泄漏或阀门堵塞问题。
锅炉吹灰系统运行稳定。
未曾因超压而触发泄压阀。
“改用费希尔 OEM备件消除了泄漏和堵塞问题,为我们节省了大量成本,并确保了吹灰器系统稳定、高效的性能。”
--- 电厂维护经理
这一解决方案的成功展示了费希尔 OEM 备件的出色性能及可靠性,有力保障了工厂的卓越运营和经济效益。同时,最终客户也认识到了 OEM 备件的优势,决定停止使用本地维修供应商提供的仿制备件,彻底结束因采用仿制件而导致的“检修-失效-再检修”死循环。双方信任得以加强,客户计划继续与艾默生合作,开展运营备件库存管理和停车大修计划。